铅锑合金精炼除砷工艺及复合添加剂
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铅锑合金精炼除砷工艺及复合添加剂
来源:江西铜业铅锌金属有限公司
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简介: 本发明公开了一种铅锑合金精炼除砷工艺及复合添加剂,通过氢氧化钠、无水硼砂与木炭粉制得的复合添加剂,将反应渣相从难以分离的“水样渣”转变为易于整体剥离的“干性渣壳”,从而在常规精炼设备中即可显著提高锑的直收率。
权利要求

1.一种锑合金精炼除砷用复合添加剂,其特征在于,所述复合添加剂包括氢氧化钠、无水硼砂与木炭粉,其质量百分比为:氢氧化钠50%~65%、无水硼砂20%~30%、木炭粉10%~20%。

2.使用如权利要求其所述复合添加剂的铅锑合金精炼除砷工艺,其特征在于,所述工艺包括以下步骤:

S1:将粗锑原料投入精炼设备中,加热熔化,并将熔体温度控制在590~610℃;

S2:向熔体中加入复合添加剂,添加量为粗锑质量的8%~15%;

S3:维持温度在590~610℃,搅拌至复合添加剂与熔体充分作用,形成粘稠的膏状渣层;

S4:停止搅拌,静置冷却使表面膏状渣层固化为结构酥脆的整体渣壳;

S5:将固化后的整体渣壳从金属熔体表面清除,获得深度脱砷后的铅锑合金。

说明书

技术领域

[0001]本发明属于有色金属冶炼与资源综合利用技术领域,具体涉及一种铅锑合金精炼除砷工艺及复合添加剂。

背景技术

[0002]在从复杂铅锑合金(如贵铅炉稀渣经脱后得到的粗锑)中回收锑白(Sb2O3)的工艺中,精炼除砷是关键前置步骤。目前工业上普遍采用向精炼锅中加入氢氧化钠(片碱)并辅以硝酸钠或硝酸钾等硝酸盐作为除砷剂的方法。该方法虽能实现砷的脱除,但存在两大固有缺陷:

1.安全性差,金属喷溅损失严重。硝酸盐作为强氧化剂,与高温熔体及碱接触时反应剧烈,易导致熔体喷溅飞溅,不仅危及操作安全,还直接造成锑、铅等有价金属的物理损失。

[0003]2.“水样渣”问题导致金属夹带损失巨大。该反应体系生成的砷酸钠渣相粘度极低、呈“水样”,与金属熔体的界面不清,分离困难。在后续机械捞渣过程中,大量金属液滴被包裹夹带,导致锑的直收率通常不足90%,成为制约整个流程金属回收率的瓶颈。

[0004]因此,开发一种既能高效除砷,又能从根本上改善渣相物理性质、减少金属夹带且安全环保的复合添加剂及配套工艺,具有迫切的技术需求和经济价值。

发明内容

[0005]本发明要解决的技术问题:针对现有精炼除砷工艺存在的安全风险高、“水样渣”夹带金属损失大的问题,提供一种铅锑合金精炼除砷工艺及复合添加剂。该复合添加剂旨在将反应渣相从难以分离的“水样渣”转变为易于整体剥离的“干性渣壳”,从而在常规精炼设备中即可显著提高锑的直收率。

[0006]一种铅锑合金精炼除砷用复合添加剂,其包括氢氧化钠、无水硼砂与木炭粉,其质量百分比为:氢氧化钠50%~65%、无水硼砂20%~30%、木炭粉10%~20%。

[0007]一种铅锑合金精炼除砷工艺,其包括以下步骤:

S1:将粗锑原料投入精炼设备中,加热熔化,并将熔体温度控制在590~610℃;

S2:向熔体中加入复合添加剂,添加量为粗锑质量的8%~15%;

S3:维持温度在590~610℃,搅拌至复合添加剂与熔体充分作用,形成粘稠的膏状渣层;

S4:停止搅拌,静置冷却使表面膏状渣层固化为结构酥脆的整体渣壳;

S5:将固化后的整体渣壳从金属熔体表面清除,获得深度脱砷后的铅锑合金。

[0008]本发明的有益效果:

1.提升金属回收率:通过引入硼砂彻底改变渣的物理性质,使渣金分离由困难的“捞取”变为简单的“整体揭除”,将精炼段锑的夹带损失从传统工艺的8%以上降至2%以下,直收率从不足90%提升至97%以上;

2.操作安全,消除喷溅:完全摒弃了强氧化性的硝酸盐,反应平稳温和,彻底消除了熔体喷溅的安全隐患,改善了作业环境;

3.渣易处理,绿色环保:产生的干性渣壳结构稳定,不渗滤,易于运输和堆存,或可直接作为后续提砷的原料,环保效益显著;

4.设备通用,极易推广:本工艺无需改造或新增特殊设备,直接在现有精炼锅或熔炼炉中即可实施,工业化推广门槛低。

附图说明

[0009]图1为本发明为工艺流程图。

具体实施方式

[0010]以下通过实施例对本发明作进一步的详细描述,但本发明的范围不限于这些实施例。

实施例1

[0011]1、取粗锑合金100 kg,加入精炼锅。

[0012]2、按质量比氢氧化钠:无水硼砂:木炭粉 = 60 : 25 : 15 称取各组分,共计10kg。木炭粉粒度-100目。将三者干法混合均匀,备用。

[0013]3、将熔体温度精确控制在600℃。启动搅拌(转速330 r/min),将混合好的复合添加剂匀速、缓慢地撒入熔体表面。整个过程平稳,仅产生少量白色蒸汽,无喷溅。维持温度与搅拌,持续反应约40分钟。

[0014]4、反应结束时,可见熔体表面完全被一层黄褐色、粘稠且不流动的“膏状渣层”覆盖。停止搅拌,静置冷却12分钟。渣层完全固化为一块表面多孔、结构酥脆的完整渣壳,与下方金属自然分离。

[0015]5、出渣与检测:用铁钎轻撬边缘,即可将整块渣壳(重16.8 kg)一次性揭除。渣壳易碎,断面可见均匀孔隙。取样化验,渣中夹带锑含量为1.5%。计算得锑夹带损失率为2.52%。合金锭砷含量降至0.038%。

实施例2

[0016]1、取粗锑合金100 kg,加入精炼锅。

[0017]2、按质量比 氢氧化钠 : 无水硼砂 : 木炭粉 : 碳酸钠 = 55 : 28 : 15 : 2称取各组分,共计12 kg。混合均匀。

[0018]3、控制熔体温度595℃。在340 r/min的搅拌下加入复合添加剂,反应平稳。总反应时间约35分钟。

[0019]4、反应后形成深褐色膏状渣层。静置冷却10分钟后,渣层固化为整体渣壳,但硬度略高于实施例1,仍易于揭除。

[0020]5、揭除渣壳总重19.1 kg。化验得渣中夹带锑含量为1.9%。计算得锑夹带损失率为3.63%。合金锭砷含量降至0.025%。

实施例3

[0021]1、取粗锑合金50 kg,加入精炼锅。

[0022]2、按质量比 氢氧化钠 : 无水硼砂 : 木炭粉 = 50 : 30 : 20 称取,总量4 kg(占粗锑8%)。

[0023]3、控制熔体温度为590℃。以320 r/min低速搅拌,加入复合添加剂后反应约45分钟。

[0024]4、待形成的渣层粘稠,静置15分钟后可固化成壳,但强度稍差,揭除时有小块碎裂。

[0025]5、收集全部渣块,总重8.0 kg。测得渣中夹带锑含量为2.3%,锑损失率为3.68%。合金砷含量降至0.15%,说明在温度降低后,除砷效率有所下降,但渣相改性效果依然存在,金属损失远低于对比例。

[0026]最后:以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

说明书附图(1)

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标签:铅锑合金,复合添加剂
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