东兴铝业:铝电解网络化母线技术革新 推动节能降耗新突破
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东兴铝业:铝电解网络化母线技术革新 推动节能降耗新突破
来源:酒钢日报
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简介: 东兴铝业在铝电解领域取得了关键性的技术进展——铝电解网络化母线磁流体稳定性原位升级技术成功落地,并取得了阶段性显著成果。这一技术的突破,使得公司年节电量达到了162.4kWh/t·Al,铝液硅含量更是大幅下降34%。
在“双碳”战略的时代浪潮下,电解行业正面临着前所未有的挑战。能耗双控指标的日益收紧,以及阶梯电价政策的实施,如同一把双刃剑,既倒逼着行业加快绿色转型的步伐,也给企业的生产经营带来了巨大压力。在此背景下,东兴铝业积极响应国家号召,将绿色发展作为企业的重要目标,全力推进绿色低碳技术的创新与应用。

去年,东兴铝业在铝电解领域取得了关键性的技术进展——铝电解网络化母线磁流体稳定性原位升级技术成功落地,并取得了阶段性显著成果。这一技术的突破,使得公司年节电量达到了162.4kWh/t·Al,铝液硅含量更是大幅下降34%,为企业的节能降耗和产品质量提升注入了强大动力。

司所采用的500kA铝电解生产线,其槽型为第一代SY500型铝电解槽。然而,随着生产规模的不断扩大,该槽型母线设计的缺陷逐渐显现。单槽出现异常波动时,极易引发上下游槽的连锁反应;换极之后,电解槽的稳定性急剧下降;体停槽期间,系列干扰问题愈发严重。这些问题不仅严重影响了生产效率,使得生产流程难以顺畅进行,还对能耗指标的优化形成了制约,增加了企业的生产成本。

为了攻克这一难题,东兴铝业的技术团队将目光聚焦在磁流体稳定性上,提出了网络化自均衡母线技术。该技术通过精心优化母线配置,合理调整阴极软带布局,在不中断生产的情况下,实现了电解槽的原位升级。

据公司专业技术人员介绍,铝电解槽的稳定运行与磁场均衡息息相关。在传统设计中,电解槽阴极电流分布不均,会导致铝液界面发生变形,进而引发水平电流干扰,最终触发系列槽连锁波动。技术团队经过理论分析、数据仿真与现场试验,首次建立了500kA电解槽等电位网络,有效阻断了非稳定状态下电流分布偏差的传导。改造后,电解垂直磁场分布更加均匀,体界面波动降低,抗干扰能力显著增强。数据显示,试验槽平均电压下降15mV,电压差值减少30.6mV,阳极效应发生率降低21.4%,效应期间电压摆动时间缩短6分钟,磁流体稳定性提升约70%。

在项目实施过程中,技术团队还攻克了多项技术难题。针对传统母线设计未考虑前后槽干扰的缺陷,创新采用了“在线分层拆除 + 焊接”工艺。在保证正常生产的前提下,将单台槽改造时间从行业平均5天压缩至3天,效率提升20%以上,且施工质量全部达标,为铝电解行业的绿色发展提供了有力支撑。
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标签:东兴铝业,铝电解,铝电解槽
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